安川伺服电机在通电后自动转动(即“来电自转”)通常与参数设置、接线错误或硬件故障有关,可能引发设备损坏或安全事故。以下是详细原因分析及解决方案:
一、常见原因及排查步骤
1. 参数设置错误
使能信号(SON)持续有效:
检查参数
Pr0.01(控制模式)和Pr5.00(使能信号逻辑),确保SON信号需通过外部控制(如PLC或HMI)触发。确认外部接线中SON信号未短路或误接至电源。
现象:电机在通电后立即旋转,即使未收到运动指令。
原因:使能信号(SON)被强制置为ON(如通过参数或外部接线),导致驱动器持续输出扭矩。
解决:
零速钳位功能失效:
现象:电机在停止指令下仍微动或自转。
原因:零速钳位参数(如
Pr1.07零速钳位增益)设置过低,无法有效锁定电机。解决:适当提高零速钳位增益,或检查编码器反馈是否正常。
2. 接线错误
模拟量速度指令误接:
断开模拟量输入接线,观察电机是否停止。
使用万用表测量AI1端电压,确认无异常输入。
现象:电机以固定速度旋转(如模拟量输入端误接至电源)。
原因:速度指令输入端(如AI1)被误接至直流电源(如24V),导致驱动器持续接收速度指令。
解决:
脉冲指令持续输出:
断开脉冲输入接线,观察电机是否停止。
检查脉冲发生器程序,确保无持续输出指令。
现象:电机在位置模式下持续旋转(如脉冲信号源故障)。
原因:脉冲发生器(如PLC)持续输出脉冲,或脉冲接线短路。
解决:
3. 硬件故障
驱动器内部故障:
更换驱动器测试,或联系安川售后检测。
检查驱动器散热风扇是否正常运转,避免过热故障。
现象:电机无规律自转或抖动。
原因:驱动器功率模块、控制板或电源板损坏。
解决:
电机编码器故障:
检查编码器接线是否松动或破损。
更换编码器或电机测试。
现象:电机自转且伴随报错(如Err21编码器异常)。
原因:编码器线断裂、干扰或编码器损坏。
解决:
二、紧急处理措施
立即断电:若电机自转且无法停止,首先切断电源以防止设备损坏。
检查使能信号:确认SON信号未被强制置为ON(如参数或接线错误)。
断开指令输入:暂时断开脉冲、模拟量等指令输入接线,观察电机是否停止。
查看报警信息:通过驱动器显示屏或上位机软件读取报警代码(如Err21、Err23),参考手册定位故障。
三、预防措施
参数备份与恢复:定期备份驱动器参数,便于故障时快速恢复。
接线标准化:
使用屏蔽电缆传输模拟量信号,避免干扰。
脉冲指令线与电源线分开布线,保持距离。
功能测试:
在调试阶段,先以低速测试电机响应,确认无自转现象后再逐步提速。
启用驱动器的“软启动”功能(如
Pr0.05软启动时间),减少冲击。硬件保护:
安装制动电阻(如
Pr5.05制动电阻选择),防止过压。配置过流、过载保护参数(如
Pr5.04过载保护等级)。
四、典型案例参考
案例1:某设备通电后电机自转,检查发现模拟量速度指令端误接至24V电源,断开后问题解决。
案例2:电机在位置模式下自转,排查后确认脉冲发生器程序错误,持续输出脉冲,修正程序后恢复正常。
案例3:驱动器报Err21编码器异常,检查发现编码器线破损,更换后故障排除。


